大庆炼化炼油一厂:在线水洗破解常压塔填料堵塞难题

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发布时间:2024-09-04 14:47

6月18日,除尘烟雾收集罩大庆炼化公司炼油一厂350万吨/年常减压装置主控室内,操作员张龙庆正在监视DCS上的各项指标,常一线收率4.82%,常顶汽油温度180摄氏度以下……

现在看似正常的操作指标,可是在10多天前,这些小小指标却是炼油一厂全厂党政及生产部门人员的头疼大事。

5月29日,常减压装置常顶汽油干点升高到230℃,常顶汽油与常一线重叠度达到50%以上,最高时竟达到90%左右,而且还有升高的趋势。指标的不断升高,致使常压塔顶部分离效果越来越差。

这个厂生产技术人员以及常减压装置人员认真分析,仔细研究,反复调整,均不见效果。经初步判断此非常规现象系为塔顶填料堵塞所致。若常顶没有分离效果,汽油干点变重,按照以往经验,只有停工一个解决办法。

350万吨/年常减压装置是公司的龙头生产装置,一旦非计划停工,会造成公司多套装置连锁反应,损失巨大。在这“战严冬”提质增效的关键时期,非计划停工就意味着雪上加霜。

 “不能再耽搁了,必须立即马上迅速解决这个问题。”这是炼油一厂领导班子集体发出的声音。

那么,停工的解决办法是万万不可取,只能在线想办法。而在线的办法,只有一个,那就是在线水洗常压塔顶系统。可更大的难题就在于在线水洗是否可取。该厂人员经查阅资料,发现有同类型装置因采取水冲而造成停工的先例,攻关组成员的情绪像“坐过山车”一样,一下子低至“谷底”。

该厂领导立刻意识到,只有攻关组成员的思想“破冰”,才会有行动上的“突围”。“我们现在经历的这是一场‘不容退却、必须胜利’的战斗......‘只要精神不滑坡,办法总比困难多’!”党委书记葛立彬立即做起了思想动员工作。

经炼化公司领导和生产处室的多次指导和帮助,攻关组查阅大量生产数据,分析论证每一个细节、每一种可能,找出最优化流程。那就是常顶回流泵向常压塔顶注入深井水,通过常一线流程将塔顶洗出所有污水送至轻污油系统。找出最佳控制点,通过常顶回流控制阀,控制冲洗水流量。

该厂副厂长王国庆介绍:“常压炉出口温度降至320℃,提高常一中和常二中流量控制,常一线馏出温度在80~130℃。同时还做好补救措施,为防止水温低对原油换热系统造成影响,冲洗前将常一线与原油换热器切除。”

随即,经过车间、炼油一厂、公司三级4次讨论,不断补充完善风险点控制、补救措施,《炼油一厂350万吨/年常减压装置常压塔顶水冲洗方案》成为了此次“补救”的决策方案。。

6月5日,按照水洗方案步骤开始水洗常压塔顶。在冲洗过程中,该厂领导紧盯现场,靠前指挥。炼油一厂两级管理技术人员在现场按系统检查、值守。在进行每一个关键节点,甚至在凌晨,厂领导都组织关键人员召开现场会议,充分讨论,果断决策,对下一步可能出现的问题做好预判和管控。

“对正在运行中的常压塔顶水洗,如何控制好冲洗水量、系统压轻和温度和冲洗水不大量汽化冲塔是关键。如果水量过大而落入下段,有冲塔风险,就会前功尽弃;如果水量小,就达不到水洗效果。”总工程师邹高新道出了水洗的难点。

“调解常顶回流控制阀阀位,冲洗水量从5吨/小时开始逐渐加大,防止系统波动或塔内杂质大量堆积、被压实。常一线馏出控制阀全开、时刻注意常一线液位变化,防止抽出量低,冲洗水落入常一线集油箱以下汽化冲塔。控制常一中和常二线抽出温度,防止冲洗水下行至中段,导致减底泵等机泵抽空……”指令一声高于一声、一遍多于一遍。

常减压装置主控室内,气氛异常紧张,每一名干部和员工都双目紧盯操作系统,生怕错过每一个细节和关键指标。室外,操作员每30分钟采样一次进行比对,每10分钟通报现场参数变化,根据数据和参数变化,随时调整水量和生产操作。

经过16个小时的冲洗,6月6日5时30分,操作员经采样化验水洗水达到预定标准10时30分常减压装置生产基本恢复正常。14:00时,常顶汽油与常一线质量合格。

“通过这次的攻关验证了在线水冲洗方案的可行有效,彻底解决了常压塔填料堵塞难题,避免了一次非计划停工事件的发生,向‘战严冬’提质增效交了一份完美答卷。”厂长林羽表示。 (记者 赵凤莉  通讯员 赵淑敏 杨旸)

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