调驱工艺巧治水窜难题

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发布时间:2024-10-24 14:52

11月9日,模温机在西北油田采油一厂TK7229H井现场,技术人员正在查看油井生产压力和温度变化。这是一口水淹井,通过实施调驱工艺见到了效果,日产油量由0.4吨增加到10.5吨。

今年以来,西北油田采油一厂碎屑岩油藏进入特高含水阶段,采收率仅为19.8%,开发难度加大。如何实现高质量注水开发,同时避免发生水窜,成为技术人员的“心病”。

“碎屑岩油藏主要包括断块和河道砂两类油藏。要治理注入水的水窜,关键是选择适宜的调驱体系,通过改变水流方向,达到驱替原油的目的。”该厂提高采收率研究组组长李宗睿说。

技术人员深化地质认识,持续开展调驱工艺研究。在前期矿场试验的12种调驱体系中,他们优选出“体膨颗粒非连续相”“共聚胶—硫化钼调洗协同”等调驱体系,应用在TK7226、TK202H两个井组,增油效果明显。

TK7226井组所处的三叠系阿四段属于河道砂岩性油藏,水窜导致油藏水淹严重,剩余油富集于井间。李宗睿和同事研究认为,井组生产段属同一期河道沉积,井间连通性好,可应用能变形的体膨颗粒,协同高黏度聚合物凝胶,调堵水窜高导流通道,引导注入水掉转方向,扩大水驱波及。同时,再利用抗温耐盐的阴非离子表活剂,减小界面张力,提高洗油效率。

措施实施后,通过“调”和“洗”,井组含水率明显下降,同一河道的TK7222H井、TK7223H井效果明显,井组水窜优势通道得到有效调堵。

他们应用“共聚胶—硫化钼调洗协同”调驱体系治理断块底水油藏水窜,也见到了实效。该油藏的特点是天然底水能量强,圈闭储量规模较小、分布零散。

TK202H井组属于断块底水油藏,由于底水锥进与注入水水窜共同作用,致使井组严重水淹。技术人员应用高黏共聚胶调堵井间优势通道,再用纳米硫化钼提高洗油效率。调驱作业后,对应油井增油响应明显。

截至目前,该厂共实施调驱工艺14井次,为治理油藏水窜提供了技术支撑,大幅提高了原油产量。

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